某廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析,通過(guò)改造施工工藝,探索出裂縫產(chǎn)生的原因、預(yù)防及修補(bǔ)煙囪內(nèi)襯裂縫的方案,使煙囪內(nèi)襯得以順利完成。
1 澆注料的理化特性分析
該煙囪筒壁內(nèi)襯采用BSI-YJ型輕質(zhì)耐酸澆注料,該澆注料亦作為煙囪隔熱材料使用,煙囪不另設(shè)隔熱層。該澆注料以耐酸骨料、添加劑、粘結(jié)劑配制而成,由生產(chǎn)廠配成混合料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)。該澆注料具有骨料體積和密度輕(在110℃下,24h體積密度小于950kg/m3)、凝固快(在15~30min可達(dá)初凝強(qiáng)度)、使用溫度高(最高可達(dá)400℃)、耐酸強(qiáng)度高(浸在30%硫酸中60天抗壓強(qiáng)度大于8.0MPa)、耐久性好和線(xiàn)變化率小(常溫下小于0.22W/m·K)等優(yōu)點(diǎn)。但該澆注料存在結(jié)構(gòu)孔隙率大、表面粗糙、流動(dòng)性差、吸水率和吸濕性大、吸水后易濕脹和開(kāi)裂等缺點(diǎn)。
2 裂縫產(chǎn)生的特征及其原因分析
在質(zhì)量檢查中,發(fā)現(xiàn)煙囪內(nèi)襯由3個(gè)部位出現(xiàn)裂縫:(1)煙囪內(nèi)襯施工到93.1m時(shí),發(fā)現(xiàn)35~65m內(nèi)襯處有2條環(huán)向裂縫,并有不同程度的剝落、空鼓現(xiàn)象,其中在40m標(biāo)高處最嚴(yán)重。該裂縫開(kāi)始為小裂紋,在1個(gè)月內(nèi)逐漸擴(kuò)大,長(zhǎng)度最長(zhǎng)達(dá)4m、寬度達(dá)50mm,且環(huán)向貫通整個(gè)煙囪內(nèi)襯。
(2)煙囪內(nèi)襯施工到130.5~132.1m處,內(nèi)襯拆模后,即發(fā)現(xiàn)豎向裂縫,縫寬小于等于5mm。裂縫是在拆完模板后即出現(xiàn),且貫通整個(gè)澆注層。(3)煙囪內(nèi)襯封頂后35天,檢查發(fā)現(xiàn)在標(biāo)高110m處,有1條環(huán)向貫通的裂縫,裂縫的最寬處達(dá)30mm。并在標(biāo)高為80m處,有明顯的凸突處,其面積約為0.5m2。
從以上檢查結(jié)果看,煙囪內(nèi)襯的裂縫規(guī)律性很強(qiáng),即以環(huán)向變形裂縫為主,裂縫較長(zhǎng)、較寬,出現(xiàn)的部位一般都在暗牛腿一圈以下的100~300mm范圍內(nèi)。局部出現(xiàn)豎向裂縫,縫小且?guī)追N。對(duì)于凸突的地方,鑿開(kāi)觀察后發(fā)現(xiàn)澆注料疏松,沒(méi)有粘結(jié)性,原因不明。因此,環(huán)向變形裂縫急需進(jìn)行研究處理。
煙囪內(nèi)襯是一項(xiàng)構(gòu)造措施,本次結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上筒壁內(nèi)采用插筋為Φ16mm、截面積900mm2連續(xù)布置,插筋頭保護(hù)層為50mm,煙囪筒身每隔10.5m設(shè)置暗牛腿1圈,牛腿鋼筋為 20mm,截面為200m3,整個(gè)內(nèi)襯已穩(wěn)定地掛在外筒上,在結(jié)構(gòu)上有2重安全度、該結(jié)構(gòu)達(dá)到國(guó)外結(jié)構(gòu)2種安全度的水平。通常情況下,結(jié)構(gòu)裂縫產(chǎn)生的原因主要有以下3種:
(1)溫差應(yīng)力引起;(2)收縮應(yīng)力引起;(3)2種材料結(jié)合面收縮不一致引起。而溫差應(yīng)力引起的裂縫通常表現(xiàn)為豎向分布。因此,在本煙囪內(nèi)襯出現(xiàn)上述帶規(guī)律性的裂縫,完全可以排除溫差、收縮和材料本身出現(xiàn)的問(wèn)題,可以確認(rèn)是施工中的綜合性因素(如操作人員的技術(shù)熟練程度、材料的配合比、澆注料的稠度、凝固時(shí)間等)所引起的。
防治對(duì)策的研究
從第1次檢查出裂縫,就要求施工單位停工,分析原因,提出解決辦法,尤其是對(duì)廠家的指導(dǎo)不到位提出嚴(yán)厲的批評(píng)。由于該材料是一種新材料、新施工技術(shù),而國(guó)家又沒(méi)有這方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),只能參考澆注料生產(chǎn)廠提供的施工說(shuō)明和工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),從而增加了質(zhì)量管理難度。作為專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師,必須在掌握現(xiàn)有資料的基礎(chǔ)上,廠家代表的施工作業(yè)程序,并認(rèn)真檢查、分析各工序的操作是否存在缺陷,從而找到解決問(wèn)題的辦法。在第1次停工后,為了確保130m及以上部位不再出現(xiàn)裂縫事故,監(jiān)理部多次組織施工單位、廠家代表、設(shè)代等有關(guān)技術(shù)人員組成攻關(guān)小組,經(jīng)過(guò)反復(fù)的試驗(yàn)研究,最終確定處理的方案和方法,從而有效地保證煙囪的順利施工。
已出現(xiàn)裂縫的修補(bǔ)
對(duì)于凸突的地方,可能是施工人員的操作失誤,在攪拌澆注料時(shí)忘記加入粘結(jié)劑所致,處理的方法是直接鑿掉后進(jìn)行填補(bǔ)。
對(duì)于拆除模板后立即出現(xiàn)的豎向裂縫,可能是拆模時(shí)間過(guò)早,或拆模時(shí)震蕩到澆注料實(shí)體所致,經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)證明,只要拆模發(fā)現(xiàn)后馬上進(jìn)行修補(bǔ)即可解決。
對(duì)于出現(xiàn)的環(huán)向裂縫,必須要等裂縫穩(wěn)定(大約為45天)后,把裂縫四周的雜渣清理干凈,用鐵釬將裂縫鏟深為所澆注厚度的2/3、寬度為裂縫寬度兩邊各加50mm,用與原澆注時(shí)所用配合比相同的澆注料進(jìn)行填補(bǔ)。
預(yù)防措施的研究
伸縮縫的設(shè)置
由于澆注料施工中,加入了有效成份的45%的水玻璃添加劑。澆注料凝固硬化過(guò)程中不可避免出現(xiàn)水珠和收縮應(yīng)力,為了防止?jié)沧⒘献匀幻撍^(guò)程中出現(xiàn)裂縫,脫模后3h,要用2.5~3.0mm厚的無(wú)齒鋸拉出伸縮縫,伸縮縫的規(guī)格為1500mm×1500mm,縫深為2.5mm為宜。
脫模強(qiáng)度
為了防止模板拆除過(guò)程中出現(xiàn)豎向裂縫,必須嚴(yán)格控制拆模時(shí)間或拆模時(shí)澆注料的強(qiáng)度。經(jīng)攻關(guān)小組多處實(shí)驗(yàn),脫模的時(shí)間不應(yīng)早于10h,脫模時(shí)澆注料的強(qiáng)度應(yīng)大于0.8MPa。
3.2.3 混合料的配合比
環(huán)向裂縫一般出現(xiàn)在設(shè)計(jì)俺牛腿以下100~300mm部位。多次分析的結(jié)果表明:在澆注暗牛腿時(shí),操作工人為了貪圖方便,加大了水玻璃的比例,從而使混合料的稠度變稀,收縮時(shí)不可避免出現(xiàn)裂縫。另外,設(shè)計(jì)時(shí)使用暗牛腿隔斷了整個(gè)內(nèi)襯翅體的整體性,所以不可避免會(huì)出現(xiàn)分段裂縫,而裂縫的大小直接與混合料的稠度密切相關(guān)。因此,在暗牛腿范圍內(nèi),混合料的稠度很重要。攻關(guān)小組在研究了廠家給出的澆注料配合比后,認(rèn)為它不能滿(mǎn)足暗牛腿澆注料的要求。經(jīng)過(guò)多次在實(shí)驗(yàn)室試配,得出了合理的配合比為:骨料120kg、粘結(jié)劑54kg添加劑6kg。從而保證了煙囪在130m以上標(biāo)高處的暗牛腿施工中不再出現(xiàn)裂縫。